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Lob motiviert! 14 Jahre 8 Monate her #21720

  • Dominik
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Ich habe übrigens noch eine einfache Methode für eine gute Ruderachse:
Aus einem Diskettenlaufwerk die Führungsstange samt Gleitlager ausbauen und die Lager in ein Rohr löten, schon hat man einen spielfreien Ruderkoker.

Das ist das erste Modell in der Größe, das ich mit mehr als sechs Volt gesehen habe, ist aber schon schick. :up:

Gruß Dominik
"Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher" Albert Einstein

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Lob motiviert! 14 Jahre 8 Monate her #21721

  • Nils Canditt
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... naja der Akku lag hier gerade rum und da ich kein Freund von Kleinspannungen bin.... :twisted:
V300: 6S/2P 8000mAh; HP355/45/8; 63mm; Rx:FUTABA 138DP; MMKS
V80: 3S/2P 4400mAh; HK42xx 700kV; 36mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI-Mini
SHARK-Y: 3S/1P 2200mAh; NTM2836 750kv; 42mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI
Tx:MC24

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Lob motiviert! 14 Jahre 7 Monate her #21952

  • Nils Canditt
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Mal nen kleines Update. Vor Ostern waren wir an der Ostsee. Das Wetter war spitze, so das ich mich am 4 Tag getraut habe. Das Bild ist kein Fake, das komische schiefe Ding im Hintergrund ist eine Boje.



Jetzt am Wochende habe ich das ganze dann auf 2,4GHz umgebaut, der Text von weiter oben lautet jetzt also:

Antrieb: irgendein 12V Faulhaber
Akku: 4 * A123 mit 2,2Ah
Seitenruder: RS-10MBG von C
Steller: RobusRegler von Norbert
Rx: 4-Kanal R4 von Jeti :D
Mehrkanalschalter: MMKS

Beim Einbau des Jeti-Rx musste ich frustriert feststellen, das die MiniMKS nicht wollte. Einlernen kein Problem, aber dann nur blinkende Fehlerlampe. Nach einigem suchen, denn ich wusste vom Heli ja das es geht, habe ich den richtigen Pkt. gefunden.
Der Jeti-Rx lässt sich was die Impulswiederholrate angeht einstellen. Default ist die auf 22ms, was eigentlich zu Graupner passt. Nur scheinen "die" dann doch ein wenig am Telegramm zu "basteln" was der MiniMKS nicht zuträglich ist. Es gibt aber auch die Einstellmöglichkeit "ByTransmitter". Nun gehts wie es soll.

Grüße Nils
V300: 6S/2P 8000mAh; HP355/45/8; 63mm; Rx:FUTABA 138DP; MMKS
V80: 3S/2P 4400mAh; HK42xx 700kV; 36mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI-Mini
SHARK-Y: 3S/1P 2200mAh; NTM2836 750kv; 42mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI
Tx:MC24

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Lob motiviert! 14 Jahre 6 Monate her #22268

  • Nils Canditt
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Mal ein kleines Update.
Nachdem ich am Wochenende in Osterwald meine REX in den Dreck geschmissen hatte war der UniLog mit dem Jeti-Interface frei und da konnte ich mir mal die Leistungsdaten des Bootes anschauen:

StandBy, nur eine Jeti-R4 (wahrscheinlich der energiereichste Verbraucher) und ein Servo mit ca. 90mA.
4 LEDs und eine BlinkLED ca. 100mA
Motor unter Vollast ca. 130mA
Geschätzte Fahrzeit bei dem Akku: 6,5h :D

Die Werte haben eine ziemliche Toleranz, weil in diesem kleinen Messbereich der Einfluss von Temperatur und Messtoleranz etwas stärker zuschlägt. Immerhin kann der Sensor bis 80A Messen, da sind ein "paar mA" eben schwieriger.
Aber ich glaube das ist bei 320mA Gesamtstromaufnahme auch nicht weiter wichtig, zumal die MMKS bei 10V auf Unterspannung detektiert!

Nils
V300: 6S/2P 8000mAh; HP355/45/8; 63mm; Rx:FUTABA 138DP; MMKS
V80: 3S/2P 4400mAh; HK42xx 700kV; 36mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI-Mini
SHARK-Y: 3S/1P 2200mAh; NTM2836 750kv; 42mm; Rx: GRAUPNER R16SCAN; MMI
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